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中铝山西分公司第二氧化铝厂焙烧车间人孔门密封改造降消耗

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【】日前,中铝山西分公司第二厂焙烧车间党员王安民通过对冷却器斜床人孔门实施改进,减少漏料,年可节约费用近三万元。

  焙烧车间生产流程中接触较多就是尘颗粒,由于其密度较小,流动性强,放料时冷却器周围经常出现细微的漏料现象,造成清理劳动量大和氧化铝粉的浪费现象。

  为此,党员王安民将减少漏料作为改善点,通过对人孔门实施改造,去掉以往中间两个放料阀,换成挡料板装置,减少泄漏点,杜绝了因螺丝及法兰连接密封差而发生漏料,在安装人孔门同时,用石棉绳、石棉垫和黄油人工密封,避免了因螺丝杆处密封不严造成的漏料。改进后,减少了冷却器漏料现象,减少人工堵漏、现场清理和氧化铝粉浪费,每年可节费用 2.8 万元。